200t/h液态排渣燃煤电厂锅炉改造工程中袋式除尘

1、概况
陕西宝鸡热电有限责任公司50MW发电机组配套的200t/h液态排渣燃煤粉电厂锅炉2台(即3#炉和4#炉),球磨机制粉细度R90=10~13%;炉膛温度较高,炉膛捕渣率35%;尾部过热器和竖向烟道惯性捕集烟尘10~15%。主要燃用低硫煤(华亭煤等)。因此,排出的飞灰与固态排渣燃煤粉锅炉相比偏细。
当地环境监测站测试烟尘排放浓度为1560mg/mN3,年烟尘排放量达到6000吨左右。改造前锅炉除尘器为单元复合多管旋风除尘器。加之该公司位于市区附近,锅炉烟囱的排放可见污染物(烟尘)明显,成为影响当地大气环境的主要污染源。
由于该公司锅炉由原发电功能转变为热电联产,使用剩余寿命高出原设计时间;考虑环保要求不断提高、以及宝鸡市建设 环保模范城市需要,需对除尘器进行改造。
宝鸡热电 电除尘设备改造方案,针对原除尘器现场位置狭窄及燃煤情况,委托电力设计部门进行了可行性研究论证工作(2002年11月)。设计论证认为现场条件只可以设置三电场静电除尘器,改造设计除尘效率为99.2%,烟尘排放浓度在100 mg/mN3左右,计划工期13个月,工程概算2000余万元左右。由于该工程改造方案费用高、工期长、影响热电生产,致使除尘器改造工作难以展开。
2006年8月下旬,陕西省环境监测中心站对除尘器进行现场监测,3#炉、4#炉烟尘平均排放浓度分别为12.3mg/mN3和18.2 mg/mN3;9月下旬通过陕西省环保局组织的工程验收。借鉴国内使用锅炉布袋除尘器的成功经验,我们对宝鸡热电锅炉除尘器改造提出了采用袋式除尘器的方案(2005年6月)。针对宝鸡热电液态排渣电厂锅炉排烟温度高(200℃左右)、系统要求阻力低(1000Pa)、不改动其它辅机设备,在原除尘器位置上把复合多管旋风除尘器 换为 除尘器的等要求,进行该公司袋式除尘器工程技术改造的调研、改造设计、设计审查等工作,提出了具有投资少,,工期短的工程改造实施方案。2006年3月—6月完成了改造施工安装工作,工程施工期3#炉45天(2006年3月28日开始)、4#炉30天(2006年5月28日开始),施工安装结束后即投运使用。
2、锅炉设备状况
2.1锅炉技术参数
锅炉型式:П型炉 开式单室液态排渣炉
锅炉制造商:捷克斯洛伐克共和国
过热蒸汽温度: 540 ±10 ℃
锅炉捕渣率: 35 %
排烟温度: 150 ℃
燃煤消耗量: 21~25 t/h锅炉额定蒸发量: 200 t/h
过热蒸汽压力: 9.41 Mpa

2.2风机参数
型号 Y5-2×29N0.23.1F型双吸引风机
数量 2 台,电机功率 300 KW
额定电流 37.5 A
转速 740 rpm
流量 230106 m3/h
全压 380×9.8 Pa

2.3 除尘器设计参数

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除尘效率 ≥ 99.8 %
除尘器本体阻力 ≤1000 Pa
除尘器上平面标高高度 ≤ 21 m
入口含尘气体量 430000 m3/h
入口含尘气体温度 145~190 ℃ (夏季炉尾排烟温度偏高170~210℃)
除尘器入口含尘量 ≤ 25 g/Nm3
除尘器出口含尘量: ≤ 50 mg/Nm3
两台引风机设备保留;两水泥灰斗、除灰装置保留;除尘器露天布置。
3、袋式除尘器系统
3.1 除尘系统流程
锅炉排出的含尘气体在除尘系统中的流程如下:
┌————→旁通烟道———→┐
锅炉——→主烟道——→布袋除尘器——→主烟道——→引风机—— →排烟道——→烟囱
↓(收尘)
储灰斗——→输灰系统——→灰罐车运输

水冲灰
锅炉引风机由主烟道抽气并排至排烟道,由烟囱高空排放。
布袋除尘器收尘经过除尘器下部卸灰阀(原除尘系统重力双翻板阀保留)流入储灰斗(原除尘系统保留)。根据需要进行干灰使用(原输灰系统保留)或水冲灰。锅炉排出的含尘气体进入炉尾主烟道;正常工作时,打开各除尘器单元前后的阀门使烟气进入布袋除尘器进行除尘,除尘后烟气进入风机前主烟道,此时旁通烟道阀门关闭;锅炉喷油点炉时,打开旁通烟道阀门使燃油烟气通过进入风机前主烟道,关闭各除尘器单元前后的阀门;
3.2 主要设计参数
表1 锅炉袋式除尘器系统主要设计参数
序号 项 目 单 位 参 数
1 处理烟气量 m3/h 430000
2 入口烟气含尘浓度 g/Nm3 ~269;3 滤袋正常使用温度 ℃ 连续运行温度120~180℃,短时温度190℃—210℃
4 清灰气源设备参数 MPa 0.35~0.65(压缩空气压力)
5 脉冲阀 个 DMF-Z-50S,216只/台
6清灰频率 S 定阻清灰,900Pa,可以调整
7 出口粉尘浓度 mg/ Nm3 ≤50
8 本体阻力 Pa <1000
9 过滤速度 m/ min 1.00
10 过滤面积 m2 7162
11 滤袋规格 mm Φ120×5500,3456条
12 滤袋材质 / HBT复合高温滤料
3.3 系统设计的主要特点
3.3.1滤袋

选用美国、日本、奥地利等国生产的聚苯硫醚(PPS)纤维、聚酰亚胺纤维(P84)纤维等材料,按照 标准生产工艺加工生产复合梯度过滤材料。
滤袋设计直径为120㎜,比通常采用的150㎜的滤袋直径小20%,每四个袋中心线间距200×180㎜,除尘布袋外开放空间的面积比采用150㎜滤袋大24.2%。较大的开放空间使上升气流的速度降低,减少上升气流携尘量和降阻。
本次滤料设计运行温度120~180℃,上限工作温度190℃,短时工作温度210℃。
3.3.2 烟气分配装置
采用側向进气分配器,均匀分配含尘气体,同时可对粗颗粒烟尘进行预分离,避免含尘气体直接冲刷滤袋,进一步提高整个除尘装置的效率和性。
3.3.3 滤袋连结方式
除尘器的滤袋、框架、文丘里喷嘴及挂袋板的联接采用了弹簧涨圈式装置,考虑滤袋安装方便,袋笼采用两节对接。安装和 换滤袋方便。滤袋从箱体上部安装和抽出。
3.3. 4 脉冲喷射清灰
采用压缩空气(0.35~0.65MPa)诱导被净化的气体组成脉冲气流清灰。清灰控制采用定压差(900Pa,单元除尘器滤袋前后设检测点,压差可调节)或定时两种方式。清灰气流导引采用具有二次气流诱导功能的双风道文丘里喷嘴袋笼。
3.3.5 平台设计
除尘器系统设计有两个平台。9.00m平台主要用于运行设备检查(除尘器灰斗、卸灰阀、除尘器提升阀和旁通提升阀)。20.80m平台用于除尘器滤袋 换检修和锅炉尾部受热面检修。
3.3.6 灰斗设计
利用原除尘器灰斗装置,各个除尘单元模块下部配有单用小灰斗,除尘器收尘由小灰斗落入大灰斗。大灰斗设有料位指示器。保留原取灰方式和水冲灰等收尘处理。
大灰斗为密闭式,起储灰斗作用。4.安装及测试
#3炉除尘器于2004年5月6日投运; #4炉除尘器于2004年6月26日投运。自除尘器运行以来,运转情况良好。运行3个月后,陕西省环境监测中心站现场监测,#3、4炉烟尘平均排放浓度分别为12.3mg/m3和18.2 mg/m3,达到了设计要求以及满足新颁布的火电厂烟尘排放标准的要求。
2006年9月21日,通过了省、市环保局对除尘器改造项目的环保验收,得到了与会人员的一致好评。与会人员的一致认为该项目符合环保验收合格条件,项目技术可靠、,采用袋式除尘技术在陕西电力系统尚属首例,在 电力系统液态排渣炉上是率先应用,该除尘器改造项目具有推广示范作用。

5 存在问题及建议
宝鸡热电公司锅炉除尘器系统改造的主要特点在于高温低阻,主要技术难点在于滤料使用寿命。作为滤料主材的PPS、P84纤维对160℃以上燃煤高温烟气存在抗化学腐蚀性能下降的问题,尽管我们对滤料采用了增厚、滤料结构梯度设置、PTFE整体浸渗、采用高强基布等措施,在今后运行过程中仍需得到时间的检验。
针对我国的燃煤状况和锅炉运行现状,直接采用PPS、P84滤料需慎重,同时提出需加快适合国内锅炉负荷运行调整、燃用不同煤种条件下长期使用的袋式除尘用滤料及其相关技术。

6.效益
宝鸡热电公司#3、4炉袋式除尘器的成功改造,年减少烟尘排放量近6000吨,可以减少烟尘排污费上百万元。除尘器的改造成功的了当地的空气环境质量,为企业的生存发展奠定了基础,对当地的社会进步、经济发展、安居乐业创造了有利条件,具有显著的社会环境效益。

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