烧结厂长袋低压脉冲袋式除尘器应用实例

一,前言:武钢四烧外围402~407号转运站中共安装返矿皮带5条,由于旁插扁袋除尘器清灰能力很差,系统运行一段时间后,因清灰不好导致除尘器内阻急剧上升,各吸尘点负压大幅度降低,不仅造成除尘管道堵塞,而且不利于粉尘的捕集,加上部分皮带密闭罩密闭不严,导致粉尘外逸,严重污染岗位和周边环境。成品矿皮带6条,各转运站的皮带卸料点和受料点原采用旁插扁袋除尘器进行局部尘源治理。为此,针对烧结粉尘特性和原除尘系统存在的问题, 将长袋低压脉冲袋式除尘器用于烧结系统中,取代了原旁插扁袋除尘器。经过近半年的运行,效果很好,达到了环境、减少污染和保障职工身体健康的目的。
1.1 粉尘来源、性质及危害
1.2粉尘性质
   通过对烧结粉尘的取样分析,粉尘成分及粉尘粒径分布情况分别见表1和表2。
1.3粉尘来源
   因四烧距炼铁厂路途遥远,烧结成品矿及返矿全靠若干条胶带运输机输送。成品矿及返矿粉料在卸料、受料等转运过程中,因存在落差,在物料冲击及正压作用下,会扬起大量粉尘,在四周弥漫。
1.4粉尘的危害
   据测算,四烧外围转运站每个转运点每输送1t 烧结矿大约产生2.5~3.1kg粉尘,烟气含尘浓度平均为6~8g/m3。由于各转运站设施较多,转运点比较集中,原除尘器清灰机构失灵,使滤袋被粉尘堵死,除尘器好比一个阀门将抽风系统关闭,使得烟尘在十几平方米的空间弥漫,并迅速向四周扩散。大量粉尘外逸不仅使设备处于恶劣环境之中,缩短使用周期,而且造成岗位和周边环境污染,危害职工身体健康。同时,每年外排几十吨粉尘不能回收,造成了的经济损失。
二、402号、407号转运站的污染治理
2.1原除尘设施存在的问题:2号转运站共有烧302皮带机头、返306皮带机头、烧303皮带机尾和返307皮带机尾4 个尘源点;407号转运站共有烧305皮带机头、返303皮带机头、烧307皮带机尾、烧305皮带机尾和返303皮带机尾5个尘源点。402号、407号转运站原各选用一台CBF/9-Ⅰ型和一台NBF/14-Ⅳ型旁插扁袋除尘器;407号转运站烧307机尾含尘气体则直接由一台简易袋式除尘器净化处理,但该除尘器早已瘫痪,起不到任何净化作用。

2.2确定治理方案
   清灰力度小,内阻大是导致扁袋除尘器不能满足使用要求的主要原因,由于各转运站之间距离太远,只能选用独立的除尘系统。为此,根据烧结粉尘的特性及现场实际情况,选用了长袋低压脉冲这种新型袋式除尘器,分别对402号和407号转运站的尘源进行治理。

三,原旁插扁袋除尘器由于设计选型制造等因素影响,投运以来使用效果一直不好,主要存在以下问题。
   1,原旁插扁袋除尘器采用大气反吹清灰方式,由于气量小,逐室清灰,每室空间大,气压衰减快,且烧结粉尘CaO含量较高,吸水性大,粘附性强,易受潮粘袋,若清灰力度不够,除尘布袋上附着的粉尘便清不下来,直接导致除尘器内阻加大,从而降低各吸尘点负压,致使岗位粉尘大量外逸。
   2,原扁袋内隔离弹簧间距较大,抽风时滤袋相互靠拢,使通道阻塞,滤袋表面堆积过多粉尘,形成很大阻力,风机压头不能克服阻损,造成吸尘点除尘效果不好。
   3,原滤料选用普通工业织布,机械强度较差,袋易破损,织物密实性不足,微细粉尘容易透过。             

         4,随着滤袋上粉尘堆积,重量也在增加,不仅固定扁袋的除尘骨架变形,给检修换袋造成困难,而且易使滤袋袋口松动和滤袋破损,造成烟囱冒灰和风机转子磨损。
 

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